?本網(wǎng)訊(胡曉東報道)中汽成配質(zhì)量保證部于近日組織召開了2018年TQM第一階段經(jīng)驗分享及第二階段啟動會議,中汽成配公司總經(jīng)理陳榮貴、副總經(jīng)理余超、公司中高層干部及各TQM小組成員參加了此次會議。

由于市場競爭加劇,客戶對品質(zhì)要求持續(xù)提高,以及客戶索賠及內(nèi)廢造成的不良成本過高,這就要求我們制訂公司級的TQM系統(tǒng)推行計劃并實施,提升產(chǎn)品質(zhì)量,降低質(zhì)量損失,提高客戶滿意度。
此次會議的五個TQM小組進(jìn)行了詳盡的經(jīng)驗分享,五個小組分別是:第一小組商用車降低數(shù)控車內(nèi)部報廢PPM小組,第二小組供應(yīng)商質(zhì)量提升小組,第三小組降低鑄件工段加工中心內(nèi)部報廢小組,第四小組降低EB6.2組合式凸輪軸廢品率小組,第五小組降低熱處理淬火裂紋報廢PPM小組。各小組在降低內(nèi)部PPM和客戶抱怨的前提下,全面深入推進(jìn)TQM,改善面進(jìn)一步拓展。在小組內(nèi)部形成了嚴(yán)密的組織架構(gòu),各成員之間職責(zé)明確,提高工作效率和工作質(zhì)量。針對現(xiàn)狀各小組都對目前出現(xiàn)的問題進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查,從操作人員、毛坯來料、操作方法、現(xiàn)場環(huán)境、檢測等方面入手,分析并確定形成內(nèi)部PPM和客戶抱怨的原因,制定具有針對性的對策,并實施到具體工作中去。在實施后進(jìn)行檢查、鞏固,最終達(dá)到良好的狀態(tài)。
第一小組根據(jù)2017年廢品統(tǒng)計數(shù)控車月均廢品30支以上/月,2018年數(shù)控車1至7月,月平均27.5支廢品,小組七月份開始執(zhí)行改善措施。執(zhí)行一個月后,8月份數(shù)控車廢品總數(shù)下降到21支/月,月均減少廢品10支,全年減少廢品損失價值可達(dá)48000元。第二小組驗證三個系列六種產(chǎn)品,622個爐號,共計毛坯60341支,無混料和漏序情況發(fā)生,混料和漏序風(fēng)險在供應(yīng)商處得到控制和解決,我公司流出至客戶端的質(zhì)量風(fēng)險為0,客戶抱怨投訴為0。第三小組TQM改善計劃實施對策實施三月后,對加工中心廢品進(jìn)行統(tǒng)計分析:1. 加工中心廢品件13支,5-7月三個月總體報廢40支,PPM=133;2. 整體呈現(xiàn)明顯的下降趨勢,實施措施的效果進(jìn)一步得到鞏固;3. 全年減少廢品損失價值可達(dá)2.4萬元。第四小組通過TQM活動裝配式一線EB6.2凸輪和走的廢品率由第一階段改善后的70000PPM下降到51000PPM,降幅達(dá)到27.14%。第五小組PPM的降低,顯著改善產(chǎn)品質(zhì)量,降低外部質(zhì)量反饋,降低質(zhì)量索賠。
小組學(xué)員代表李波和許寶也給我們分享了他們自己的心得體會,他們認(rèn)為想要品質(zhì)能力得到改善,就需要自下而上的方式進(jìn)行,特別是車間的每個操作員,他們是最有發(fā)言權(quán)的,出現(xiàn)問題要到車間實地驗證,反復(fù)思考,包括推行QSB。中汽成配副總經(jīng)理余超也指出TQM改善計劃是全員參與的項目,是一個持續(xù)改善的過程,每個參與者都會從中受益。接下來頒發(fā)了優(yōu)秀團(tuán)隊獎,一等獎是武斌學(xué)帶領(lǐng)的第五小組獲得,二等獎是由宋斌帶領(lǐng)的第四小組和李正偉帶領(lǐng)的第三小組獲得,三等獎由薛渝川帶領(lǐng)的第二小組和祝賢春帶領(lǐng)的第一小組獲得。

中汽成配總經(jīng)理陳榮貴祝賀并勉勵了我們獲獎的團(tuán)隊,他說大家能夠很好的接受這種新的管理模式并運用的很好,這值得提倡。各個小組推行的TQM改善計劃也有各個小組的特點,例如利用團(tuán)隊的優(yōu)勢力量等等,整體情況良好,帶給大家很大的信心。2018年,用數(shù)據(jù)說話,深挖潛力,繼續(xù)深入全面推進(jìn)TQM,提升商用車質(zhì)量,乘用車質(zhì)量更上一層樓,以質(zhì)量提效率,以質(zhì)量創(chuàng)效益,以質(zhì)量贏市場。
余副總經(jīng)理大會最后宣布了啟動2018年TQM第二階段質(zhì)量自主改善活動項目,希望大家共同攜手,在2018年第四季度鼓足干勁、攻堅克難、齊心協(xié)力、續(xù)寫輝煌。